基于全區域NH3/NOx等摩爾比理念,并綜合考慮該反應器入口的濃度場和速度場狀況進行噴氨格柵優化。調整后,在660、500、330MW的典型情況下,NOx濃度的最大偏差分別下降到5.8、10.3、11.8mgm-3,NH3的逃脫率從調整前的4.64μLL-1分別下降到調整后的2.67、3.03、2.14μLL-1。系統的總效率幾乎沒有變化,但效率峰值差異明顯下降。
選擇性催化還原技術是目前世界脫氮的主流技術。火力發電廠大氣污染物排放控制標準GB13223-2011的發布使國內在短期內大面積運輸SCR脫硝系統,相關學者[1-7]在流場、系統模擬方面也進行了很多研究,但在運行優化方面前期積累不足,效率不穩定,空氣預熱器堵塞嚴重,爐膛負壓變動激烈,必須停止爐子清掃等問題[8-11]。
尤其是環保排放標準的進一步嚴苛后,大部分機組面臨“超凈排放”的需求,對SCR反應器內的速度場、濃度場、噴氨格柵噴射三者之間的耦合提出了更高要求,系統均流與混合是脫硝系統運行優化的關鍵之一[12-16]。
本文擬以安徽蕪湖電廠660MW機組2#爐SCR脫硝裝置為對象,通過現場測試,調整氨噴射系統各支管的氣氨流量,以消除局部過大的氨逃逸區域,改善入口氨噴射均勻性,最大限度減少氨逃逸對空預器的影響,提出有效的噴氨格柵優化與均勻混合實施方案。
1實驗裝置、測試設備和方法
1.1實驗裝置蕪湖發電有限責任公司2#鍋爐安裝容量660MW,共配置2臺SCR反應器,采用高溫高塵配置。煙氣在鍋爐出口處均分為兩條路,煙氣并行分別進入垂直配置的SCR反應器,截面尺寸為4.8m×9m,煙氣向下流過整流器、催化劑層。煙道內設計煙氣流速在15m以下,催化劑區域內流速在4~5m以下。
1.2測試儀器
NO、O2進出口濃度采用德國德圖公司Testo350型排煙分析儀測定,NO量程為0~500μLLL-1,精度為0.1μL-1,O2量程為0%~25%,精度為0.01%NH3的逃跑率采用自制氨化學取樣系統測定,3071型智能排煙取樣器的流量范圍為1.0~3.0Lmin-1,精度±5%,排煙槍長度為5m,壓力測定為WOBI膜箱壓力計,量程為0~200Pa,精度為4.0LM、4.0LM、4.0LM、1
1.3測試方法
通過網格布局測量SCR裝置的入口和出口煙道,煙道共配置10個測量孔,編號依次為B5→B1、A5→A1,其中NO、O2取樣點共選擇2×5×5個(取深方向5點平均值),NH3取樣點共選擇2×5×1個,具體配置如圖1所示。NO、O2通過Testo350煙氣分析儀直接測定,氨脫離樣品采用美國EPACTM-027標準采用化學溶液法采集,采樣時間為20min。通過分析樣品溶液中的氨濃度(見圖2),根據采集的干煙流量和O2,計算各點干煙NH3濃度。
2噴射氨格柵優化前裝置狀態
2.1速度場分布
圖3是反應器出口煙道速度場分布的示意圖,從圖中可以看出出出口煙的流速與負荷密切相關,與孔的位置有關。在三種負載情況下,b側速度平均值分別為14.1、11.3、8.4m小s-1,a側平均值分別為13.8、10.6、8.3m小s-1,平均值比分別為1.02、1.07、1.00。
兩側反應器整體風量均勻,負荷波動性小。另外,反應器入口煙道煙流速均勻分布,其中b側煙流速偏差分別為0.4、0.8、0.5m2s-1,相對偏差分別為2.8、7.1、6.0%,a側內外絕對偏差為1.3、0.6、0.6m2s-1,相對偏差分別為9.4%、5.7%、7.2%。由此可見,速度場的波動對噴射氨格柵的優化調整幾乎沒有影響。
2.2濃度場分布
圖4是反應器入口煙道不同孔位置NOx濃度分布示意圖,入口NOx濃度與負荷、孔位置密切相關。在三種負載情況下,b側平均值分別為361、281、344mg,a側平均值分別為300、253、372mgm-3,平均值的比例分別為1.20、1.11、0.93。
NOx濃度均呈外低、內高趨勢,其中b側內外絕對偏差為36.8、57.8、59.5mgm-3,相對偏差為10.2%、20.6%、17.3%,a側內外絕對偏差為49.3、34.3、70.8mg總的來說,反應器入口濃度場的分布差異很大,是噴射氨格柵優化調整的重要因素。
從圖5可以看出,根據出口NOx濃度和氨脫離濃度的對應關系,NOx濃度低的地區對應大的氨脫離濃度,容易產生大的氨脫離濃度。B1、A5等兩個測孔位置出口NOx濃度均小于20mgm-3,其代價為大噴射量和高氨逃跑。
B1~B5、A1~A5共計10個孔NH3的逃跑率分布平均濃度為4.64μL-1。因此,通過調節各地區的AIG噴霧,應最大限度地提高反應器出口NOx分布的均勻性。AIG優化調整實驗通過分析各測試情況下SCR出口的NOx分布,不斷優化調整反應器入口兩側各支管的噴射閥開度。
3氨噴射閥調整
安徽蕪湖發電廠各反應器入口煙道配置區域型噴射柵,具有寬度方向和深度方向調整功能。每套噴射氨格柵對應25個噴射氨支管,每5個噴射氨支管控制一個區域,測量孔與噴射氨支管的對應關系為A1或B1(支管1~5)、A2或B2(支管6~10)、A3或B3(支管11~15)、A4或B4(支管16~20)、A5或B5(支管21~25)。每個支管控制8個噴嘴,支管的開度范圍為1~10,每個氨分配管都設有手動調節閥,可以調節各支管的氨噴射流量。
調整前、調整后噴射氨格柵閥的開度分別為圖6、圖7。
本次噴霧器最佳化調整假設和原則如下:
1)反應器出口截面NOx和NH3的相對偏差是最佳化調整的最終評價指標
2)在調整過程中,應綜合考慮鍋爐負荷、速度場、濃度場等多種因素,根據NH3/NOx等摩爾比理念進行調整
3)反應器催化劑床層正常運行,無催化劑積灰、堵塞、中毒等現象
4)SC煙氣脫硝裝置AB側噴霧器母管、噴霧器支管正常運行,無腐蝕、堵塞等情況。
4噴射氨格柵優化后效果分析
4.1反應器出口NOx濃度分布
圖8為4種情況反應器出口煙道不同測孔NOx濃度分布圖。
單元調整前在660MW負荷下,平均濃度分別為56、43.5mgm-3,但測量孔的NOx濃度差異較大,其中B側NOx濃度最大偏差為74.7mgm-3,a側為56.2mgm-3。噴霧柵的最佳化調整后,NOx平均濃度幾乎沒有變化,但在660、500、330MW的負荷下,NOx濃度的差異明顯下降,b側的最大偏差分別下降到3.9、13.6、8.6mgm-3,a側的對應偏差分別為7.9、7.0、15.1mg
4.2反應器出口NH3逃跑率分布
圖9為4種情況反應器出口煙道不同孔NH3逃跑率分布圖。
單元調整前在660MW負荷下,不同測孔的氨逃脫率變動范圍廣,b側氨逃脫為1.45~11.38μLL-1,a側氨逃脫為2.47~10.29μLL-1,系統氨逃脫平均為4.64μLLL-1。原因是系統的氨噴射量、速度場、濃度場三者之間耦合差,反應器截面區域內NH3/NOx分布不均勻,部分區域氨多或少。
優化調整后單元660MW負荷,氨逃離b側的變動范圍為2.16~2.98μLL-1,a側的變動范圍為2.49~3.16μLL-1,系統平均為2.67μL-1。調后機組500MW負荷下,氨逃逸B側波動范圍為2.03~3.21μL?L-1,A側波動范圍為3.08~3.74μL?L-1,系統平均為3.03μL?L-1。
調后機組330MW負荷下,氨逃逸B側波動范圍為2.07~2.81μL?L-1,A側波動范圍為1.68~2.49μL?L-1,系統平均為2.14μL?L-1。調整前的660MW負荷分別下降了1.97、1.61、2.50μLL-1,下降幅度分別為42.4%、34.8%、53.8%。這表明,由于局部區域(B1、A5、A4)的氨量大幅度降低,氨脫離畸形的高度被消除,系統的氨脫離更加均勻,系統整體的氨脫離率大幅度降低。
4.3系統脫硝效率分布
圖10為4種工況系統脫硝效率分布示意圖。
單元調整前在660MW負荷下,不同位置的脫硝效率變動激烈,b側效率為73.4%~94.7%,a側效率為75.6%~94.4%,系統效率平均為84.8%。其原因是燃煤電站鍋爐SCR煙霧脫硝的氨噴射技術主要包括渦流式靜態混合、線性控制式氨噴射格柵、區域控制式氨噴射格柵等,本研究對象氨噴射格柵的配置屬于后者,其特征是將煙道截面分為25個大小相同的區域,配合煙氣中NOx的分布,由于相應的區域,由于噴射器的不均勻性控制反應的出口。
調整后單元660MW負荷下,脫硝效率b側為83.7%~85.5%,a側為83.9%~87.1%,系統平均為85.0%。調整后單元500MW負荷下,脫硝效率b側為79.8%~86.1%,a側為83.8%~86.5%,系統平均為84.6%。調整后單元330MW負荷下,脫硝效率b側為83.0%~87.8%,a側為80.1%~87.0%,系統平均為84.4%。在三種情況負荷下,系統的總效率基本上與調整前相同,但效率峰值差異大幅下降。
5結論
1)安徽蕪湖發電廠2#爐噴射氨格柵采用區分控制式噴射技術,由于噴射氨格柵閥的開度、濃度場、速度場三者之間耦合性差,反應器出口煙道NH3/NOx分布極不均勻。在660MW的負荷下,NOx的最大偏差達到74.7mg,NH3的逃跑率最高達到11.4μLL-1,嚴重威脅下游空氣預熱器的安全運行。
2)在660、500、330MW的負荷下,反應器入口煙道NOx的平均偏差分別為13.4%、17.1%、18.1%,速度平均偏差分別為6.1%、6.4%、6.6%。不同測孔位置濃度場的分布差異很大,是噴射網優化調整不容忽視的重要因素,反應器入口速度場的分布比較均勻,對噴霧網優化調整影響較小。
3)根據全區域NH3/NOx等摩爾比的理念,綜合SCR反應器的濃度場和速度場的狀況進行最佳化。在660、500、330MW的負荷下,A/B兩側的平均NOx濃度偏差從調整前的65.5mg小米-3分別下降到5.8、10.3、11.8mg小米-3,NH3的逃跑率從調整前的4.64μLL-1分別下降到2.67、3.03、2.14μLL-1。在三種情況下,系統的總效率幾乎沒有變化,但其峰值差異明顯下降。
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