某發(fā)電廠設(shè)有3臺(tái)650MW燃煤發(fā)電機(jī)組,除塵方式采用靜電吸塵器,每臺(tái)爐設(shè)有2BE486/2-5雙室臥式吸塵器,采用頂部電磁振動(dòng)系統(tǒng)。該電動(dòng)吸塵器自投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行正常,除塵效率達(dá)到設(shè)計(jì)值99.81%,出口煙塵排放濃度為60-80mg/nm3(設(shè)計(jì)值100mg/nm3)。
在鍋爐MBRC的情況下,單臺(tái)電動(dòng)吸塵器的日耗電量最高達(dá)到37000kWh,電動(dòng)吸塵器的用電率為0.35%。為了降低能源消耗,從2013年3月到2014年6月分別改造了3臺(tái)單元電吸塵器,主要改進(jìn)內(nèi)容是一、二電場(chǎng)從工頻電源改為高頻電源,三、四、五電場(chǎng)控制柜部件的更換和控制軟件的優(yōu)化處理,原電磁振動(dòng)系統(tǒng)不變。
通過(guò)上述改造,單臺(tái)吸塵器的日用電量從原來(lái)的37000kWh下降到22000kWh,吸塵器廠的用電量從0.3%下降到0.2%,能源消耗指標(biāo)下降到30%以上的吸塵器出口煙塵濃度從60~80mg/nm3下降到25~30mg/nm3,下降到50%以上,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。
1存在的問(wèn)題
1.1電場(chǎng)內(nèi)部積灰導(dǎo)致跳閘
該電廠的入爐煤大多為本地劣質(zhì)無(wú)煙煤,灰份在40%以上(設(shè)計(jì)值38%),粉塵比電阻最高可達(dá)到9.56×1012Ω˙cm。高比電阻粉塵難以捕集,粉塵附著性高,在電場(chǎng)內(nèi)部形成反電暈等不良影響。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,電場(chǎng)內(nèi)部積灰逐漸增加,極度間隔減少。一、二電場(chǎng)從工頻電源變?yōu)楦哳l電源后,運(yùn)行中捕集的高比電阻粉塵多,因此一、二電場(chǎng)極板、極線積灰增多,頻繁引起電場(chǎng)過(guò)流保護(hù)跳閘。
1.2不符合國(guó)家新排放標(biāo)準(zhǔn)
2014年7月,隨著環(huán)境保護(hù)排放新標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),必須進(jìn)一步優(yōu)化電動(dòng)吸塵器的運(yùn)行,將出口煙塵濃度控制在20mg/nm3以下,電動(dòng)吸塵器力控制在0.18%以下。
2優(yōu)化措施
2.1優(yōu)化電磁振動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行
電吸塵器的除塵效率主要取決于電場(chǎng)強(qiáng)度的大小,電場(chǎng)強(qiáng)度與電極之間的電暈電壓和電流有關(guān),電暈電壓和電暈電流之間的關(guān)系稱為伏安特性
電動(dòng)吸塵器改造完成后,對(duì)各電場(chǎng)進(jìn)行空載試驗(yàn),繪制冷態(tài)伏安特性曲線,比較廠家提供的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的檢查提供依據(jù),確保電動(dòng)吸塵器的良好初期狀態(tài)。
在圖1中,伏安特性曲線向右移動(dòng),即在同一電壓下,電暈電流比較平均減少,一般是由于放電不良引起的,也就是說(shuō),電場(chǎng)內(nèi)部積灰較多,電暈關(guān)閉。圖2中,電場(chǎng)伏安特性曲線向右旋轉(zhuǎn),在同一電壓下,電暈電流大幅下降,據(jù)此分析,電場(chǎng)內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈關(guān)閉和反電暈的發(fā)生,根本原因是高于電阻粉塵,陽(yáng)極板和陰極線灰塵過(guò)多。為了消除這個(gè)問(wèn)題,必須從振動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)始。
首先分析了電磁振動(dòng)系統(tǒng)的接線原理,如圖3所示。振動(dòng)器連接成矩陣形式(各室振動(dòng)器形成矩陣),隨時(shí)只允許矩陣中一個(gè)振動(dòng)器運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí),振動(dòng)器的內(nèi)部高度是固定的,為了加強(qiáng)振動(dòng),只能通過(guò)加強(qiáng)振動(dòng)頻率、調(diào)整振動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2013年6月底,該發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組電動(dòng)吸塵器高頻改造完成,進(jìn)入168小時(shí)試運(yùn)行。試運(yùn)行初期,電動(dòng)吸塵器出口煙霧濃度從60~80mg/nm3下降到28mg/nm3,達(dá)到了改造技術(shù)協(xié)議的要求。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,一、二電場(chǎng)(高頻電源)頻繁發(fā)生二次電流歸零,電場(chǎng)跳閘故障,吸塵器出口煙塵濃度上升到30mg/nm3以上。為了解決電場(chǎng)跳閘的問(wèn)題,對(duì)2號(hào)機(jī)組的電動(dòng)吸塵器進(jìn)行24小時(shí)跟蹤,復(fù)印數(shù)據(jù),繪制熱狀態(tài)伏安特性曲線,電場(chǎng)跳閘前的2種伏安特性曲線如圖1和圖2所示。
圖2伏安特性曲線向右旋轉(zhuǎn)
在圖1中,伏安特性曲線向右移動(dòng),即在同一電壓下,電暈電流平均減少,這一般是由于放電不良引起的,也就是說(shuō),電場(chǎng)內(nèi)部積灰多,電暈關(guān)閉。圖2中,電場(chǎng)伏安特性曲線向右旋轉(zhuǎn),在同一電壓下,電暈電流大幅下降,據(jù)此分析,電場(chǎng)內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈關(guān)閉和反電暈的發(fā)生,根本原因是高于電阻粉塵,陽(yáng)極板和陰極線灰塵過(guò)多。為了消除這個(gè)問(wèn)題,必須從振動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)始。
首先分析了電磁振動(dòng)系統(tǒng)的接線原理,如圖3所示。振動(dòng)器連接成矩陣形式(各室振動(dòng)器形成矩陣),隨時(shí)只允許矩陣中一個(gè)振動(dòng)器運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí),由于振打器的內(nèi)部高度是固定的,因此,要加強(qiáng)振打,只能采取加強(qiáng)振打頻率、調(diào)整振打運(yùn)行方式的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。
圖3電磁振打系統(tǒng)接線原理
1)減少振打器的間隔時(shí)間以加強(qiáng)振打頻率,由原設(shè)的1s降低至0.5s。這樣,在同一時(shí)間內(nèi),各振動(dòng)器的振動(dòng)次數(shù)翻了一番,振動(dòng)強(qiáng)度提高了。
2)調(diào)整振動(dòng)運(yùn)行方式,在電場(chǎng)工作狀態(tài)下,由于靜電的作用,極板、極線上的粉塵附著性能強(qiáng),難以完全振動(dòng)。為了降低粉塵的吸附力,在制造商提供的控制軟件中,嵌入了斷電振動(dòng)邏輯,即在同一個(gè)電場(chǎng)中,如果振動(dòng)器進(jìn)入振動(dòng)狀態(tài),則停止向電場(chǎng)供電或降低二次電壓。斷電振打可以緩解粉塵的沉積,但沒(méi)有徹底改變電場(chǎng)灰塵的跳閘故障。
為此,對(duì)斷電振動(dòng)邏輯進(jìn)行了二次加強(qiáng),高頻電場(chǎng)每隔45分鐘停運(yùn)10分鐘(時(shí)間可調(diào)整)依次循環(huán)。電場(chǎng)停運(yùn)后,靜電作用引起的粉塵粘附能力明顯降低,振動(dòng)效果大大加強(qiáng),完全避免了電場(chǎng)內(nèi)部積灰引起的二次電流逐漸降低的問(wèn)題,電場(chǎng)的力量始終保持在最佳狀態(tài)。
3)采用矩陣與組組相結(jié)合的振動(dòng)方式,以矩陣方式為主,每天將中班調(diào)到組組方式運(yùn)行30min。這樣,在矩陣下發(fā)揮快速振動(dòng)的優(yōu)勢(shì),充分振動(dòng)陰極框架,清灰效果好。
電磁振動(dòng)系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行后,電場(chǎng)內(nèi)部幾乎沒(méi)有積灰現(xiàn)象,在2號(hào)單元的優(yōu)化運(yùn)行前后,拍攝了陽(yáng)極板上積灰的情況并存檔。
2.2調(diào)整電場(chǎng)運(yùn)行參數(shù)
電動(dòng)吸塵器改造完成后,在試運(yùn)行中,為了保證煙塵排放符合標(biāo)準(zhǔn),采用電場(chǎng)高參數(shù)運(yùn)行,電場(chǎng)電流極限在80%以上運(yùn)行,但從脫硫入口CEMS表返回的數(shù)據(jù)來(lái)看,高電場(chǎng)參數(shù)沒(méi)有帶來(lái)最低排放效果。
同時(shí),由于電場(chǎng)運(yùn)行電流大,能耗也逐漸提高。為了找到除塵效率和節(jié)能的最佳結(jié)合點(diǎn),進(jìn)行大量試驗(yàn)。首先,在鍋爐爐各負(fù)荷點(diǎn)下,不同電流極限時(shí)脫硫入口原煙塵、脫硫出口凈煙塵及煙囪凈煙塵數(shù)據(jù),以鍋爐負(fù)荷600MW時(shí)的電場(chǎng)參數(shù)和排煙數(shù)據(jù)為例,見(jiàn)表1。
表1鍋爐最大負(fù)荷情況下煙塵排放、消耗對(duì)比
表1顯示,電場(chǎng)運(yùn)行二次電壓30~40kV二次電流260~400mA時(shí),吸塵器出口煙塵排放最低,能源消耗最小。為了驗(yàn)證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我們將電場(chǎng)運(yùn)行二次壓力統(tǒng)一調(diào)整為35kV,二次電流為300mA,順利通過(guò)湖南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì)該電廠吸塵器改造項(xiàng)目的檢查測(cè)試,三臺(tái)電吸塵器出口煙塵濃度的實(shí)測(cè)值均在12mg/Nm3以下,優(yōu)化運(yùn)行前降低16.5mg/Nm3,根據(jù)煙霧量180000000Nm3/h計(jì)算,每天可減少煙塵排放712kg,詳細(xì)測(cè)試數(shù)據(jù)表2。
表2電動(dòng)吸塵器的煙塵排放與除塵效率的比較
電場(chǎng)參數(shù)比以前明顯下降,因此消耗電力大幅下降,表3是電動(dòng)吸塵器改造前、后電力數(shù)據(jù)的比較。表3顯示,電動(dòng)吸塵器進(jìn)行高頻改造,優(yōu)化運(yùn)行后,平均日消耗電力減少10487kWh,電動(dòng)吸塵器廠的電力減少了45%。
表3優(yōu)化運(yùn)行前,后電吸塵器的消耗電力比較
3利益分析
該發(fā)電站1號(hào)單元電吸塵器自2014年6月改造完成,至當(dāng)年10月,共優(yōu)化運(yùn)行952h,節(jié)電415700kwh,減少煙塵排放總量28242kg
2號(hào)單元電吸塵器自2013年7月改造完成,2014年1月至10月,優(yōu)化運(yùn)行2157小時(shí),節(jié)電792700kwh,減少煙塵排放總量6391kg
3號(hào)單元電吸塵器自2013月改造完成,50005月至5月
按單元年平均利用小時(shí)5000小時(shí)計(jì)算,單元年減少除塵廠用電量2180000kWh減少粉塵排放148t,大幅減輕環(huán)境污染,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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